山東(dōng)潤達無縫鋼管廠40Cr無縫鋼管(guǎn)的夾雜物控製方法
山東潤達無縫(féng)鋼管廠40Cr無縫鋼管向大管(guǎn)徑、高壓富氣(qì)輸送、高冷和耐腐蝕性的方向發展,現代管線鋼應當具有高強度、高韌性以(yǐ)及抗氫致裂紋(HIC)等性能(néng)。而非金屬夾雜物是惡化這些性(xìng)能(néng)的一個重要因素。因此,在煉鋼和連鑄過程(chéng)中,減少鋼水中的夾雜(zá)物以及對夾雜物的形態和成(chéng)分進行控製是提高鋼(gāng)材質量的一個有(yǒu)效手段。要減少鋼水中(zhōng)的夾雜物(wù),一方麵要(yào)減少鋼(gāng)水(shuǐ)中夾雜物的來源,另一方麵是去除(chú)鋼水中已有的夾雜物。江蘇省(沙鋼)鋼鐵研究院煉鋼連鑄研究室對40Cr無縫鋼管的夾雜(zá)物進(jìn)行了研究(jiū),其X70管線(xiàn)鋼(gāng)的生(shēng)產工(gōng)藝流程(chéng)如下:鐵水噴(pēn)鎂(měi)粉脫硫—180t頂底複吹轉爐—出鋼脫氧合金(jīn)化—鋼包精煉—RH脫氣處理—鈣(gài)處理—軟攪拌—45t中間包—弧形板坯連鑄機(jī)。
試驗結果表明:當氬氣流量為15m3/h左右時,軟攪拌能有效地去除(chú)鋼水(shuǐ)中的(de)小型夾雜物;當鋼包頂渣的(de)氧化性降低且w(CaO)/w(Al2O3)控製在1.8左右,軟攪拌(bàn)的(de)氬氣(qì)流量從30m3/h降至15m3/h,澆鑄溫度適度升高時,鑄坯中(zhōng)的大型夾雜物(wù)指數明顯(xiǎn)降低。電鏡掃描結果顯示,40Cr無縫鋼管鑄坯中夾雜(zá)物主(zhǔ)要為CaO·xAl2O3+CaS,其心部為鋁酸鈣(大部分夾雜物w(CaO)/w(Al2O3)=0.75~1.10),外麵裹有一層硫化鈣。
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